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南寧硫磺粉碎機(jī)

我公司是一家從事南寧硫磺粉碎機(jī)加工(制造)一體的綜合型公司。主要涉及:雷蒙磨,磨粉機(jī),粉碎機(jī),分級機(jī),灰鈣機(jī),鋁灰分離機(jī)等,為企業(yè)提供一系列服務(wù)。公司一直推行:同質(zhì)量、低價格、同價格、高質(zhì)量的經(jīng)營理念,贏得了廣大用戶的普遍贊譽(yù)和支持。經(jīng)過23年努力,本公司在鄭州鄭州市已經(jīng)具有一定的知名度。建立了完善的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)體系,公司現(xiàn)擁有雄厚的資金實(shí)力和售前、售中、售后的技術(shù)服務(wù)力量。公司始終以“誠信、奮斗、拼搏”的原則作為發(fā)展宗旨,以“顧客始終滿意”為目標(biāo)與您攜手共進(jìn)。




所使用的磨粉機(jī)種類繁多,結(jié)構(gòu)和原理都不同,細(xì)度要求100-500目不等。不同細(xì)度的所選用的設(shè)備也不同,例如生產(chǎn)100目的只需要普通的磨粉機(jī)就可以,生產(chǎn)200-300目的需要超細(xì)粉碎機(jī),生產(chǎn)500目以細(xì)的就需要使用氣流微粉磨。

辨別小型粉碎機(jī)好壞的方法

1、檢查螺絲邊緣南寧硫磺粉碎機(jī),反復(fù)拆卸的螺絲會留下痕跡,包括十字螺釘;

2、插銷插頭反復(fù)使用也會留下痕跡;

3、檢查粉碎工作面,劃痕是很難修復(fù)的;

4、盡可能使機(jī)器震動,如果機(jī)器曾經(jīng)使用,粉碎后的物料會粘連在機(jī)器的角落,簡單的清理不能徹底清理干凈,隨著震動,干燥后的物料會散落出來。








如何正確檢測小型粉碎機(jī)

1、新安裝的設(shè)備,在設(shè)備就位及帶粉碎倉連接時,難免會殘留鐵塊、焊條頭、焊渣等異物。在不開風(fēng)機(jī)和主電機(jī)的情況下,打開進(jìn)料口下面的除雜擋板,讓雜質(zhì)和洗倉物料從此處排出。

2、當(dāng)我們前期檢查一切正常后,通電啟動設(shè)備。檢查所有電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向。

3、檢查電磁閥噴吹是否正常吸合有力,調(diào)節(jié)除塵器電磁閥脈寬和噴吹間隔時間。

4、檢查剎克龍下面關(guān)風(fēng)器是否有漏風(fēng)現(xiàn)象,可以用手或細(xì)粉料放在接口處有無往里吸的感覺,如有必須進(jìn)行密封處理。上述檢查一切正常后,準(zhǔn)備帶料生產(chǎn)。

5、對粉碎機(jī)的喂料電機(jī)和分級輪電機(jī)兩個變頻器進(jìn)行參數(shù)檢查設(shè)定,檢查電機(jī)所對應(yīng)的空開、接觸器、熱繼電器、過電流繼電器調(diào)整是否合適,將一次線全部重新鎖緊一遍。





鋁灰分離機(jī)適用范圍及優(yōu)點(diǎn)

鋁灰分離機(jī)適用范圍:主要用于鋁灰、鋁渣等有色金屬冶煉廢渣中金屬的回收利用。

鋁灰分離機(jī)優(yōu)點(diǎn):

1.該設(shè)備投資小、處理量大:一臺投資4萬多的設(shè)備每小時處理量為1.5-1.8噸。

2.生產(chǎn)費(fèi)用低:一臺設(shè)備只需2個人操作即可。

3.回收率高:該設(shè)備金屬回收率高可達(dá)到98%以上。

4.污染小:傳統(tǒng)方法采用石碾子或球磨機(jī)磨后經(jīng)振動篩篩分,工作勞動強(qiáng)度高,占用人工多,污染大。該設(shè)備采用外置除塵裝置,完全達(dá)到環(huán)保要求。

5.生產(chǎn)工序簡單,該設(shè)備只用將原料加入主機(jī)中,經(jīng)過主機(jī)處理進(jìn)入分離設(shè)備分離出鋁灰和鋁粒即可,中間環(huán)節(jié)不用人工操作,省時省工,生產(chǎn)工藝簡單,便于操作。

6.經(jīng)過處理的鋁粒可直接用于冶煉。鋁灰可作為生產(chǎn)氯化鋁系列凈水劑的原料,使廢鋁再生利用做到物盡其用。或者用處理過的鋁灰作成接頭料代替冰精石用于電解鋁的原料。





鋁灰分離機(jī)中鋁包頭企業(yè)高純鋁廠技術(shù)改造降成本

針對鋸床鋸切偏析錠的精度出現(xiàn)偏差問題,近期,高純鋁廠檢修區(qū)組織鉗工組專業(yè)技術(shù)人員,對鋸切設(shè)備進(jìn)行了“體檢”,并結(jié)合現(xiàn)場觀察鋸切偏析錠的操作,鎖定了鋸床某部件磨損是影響鋸切偏析錠精度的主因。

鉗工組專業(yè)技術(shù)人員對該部件進(jìn)行技術(shù)改造,在經(jīng)過數(shù)次的改造和調(diào)試,設(shè)備技改取得成功,該部件已運(yùn)轉(zhuǎn)正常,能完全滿足鋸切偏析錠的精度要求,預(yù)計(jì)每日可增加產(chǎn)量1500kg以上,為高純鋁廠深化降本增效工作的開展提供了技術(shù)保障。  

近日,按照《包鋁兩公司矛盾糾紛排查化解專項(xiàng)行動方案》有關(guān)要求,輕金屬材料廠以安全穩(wěn)定為前提,以服務(wù)員工為目標(biāo),以基礎(chǔ)管理為重點(diǎn),認(rèn)真開展了矛盾糾紛排查化解專項(xiàng)工作。







廢鋁灰鋁渣如何處理比較妥當(dāng)

鋁冶煉成型過程中都會產(chǎn)生許多副產(chǎn)品,這些副產(chǎn)品在熔爐熔融工序中鋁含量約占鋁生產(chǎn)使用過程中總損失量的1~12%,也就是我們常說的廢鋁灰、廢鋁渣,在以前人們往往感覺就是個廢灰廢渣沒有什么用途隨意而丟棄,此舉不僅造成了資源浪費(fèi)而且也帶來了環(huán)境問題。那么怎么使這些資源循環(huán)再利用呢。國內(nèi)較早的專業(yè)廠家研發(fā)的鋁灰分離機(jī)解決了這一現(xiàn)象,人們看不起的的廢鋁灰廢鋁渣如今已成寶物!

致力于工業(yè)冶煉廢渣處理項(xiàng)目的研究,并對鋁灰處理工藝及設(shè)備進(jìn)行研發(fā),鋁灰分離機(jī)的研發(fā)于1998年立項(xiàng),耗時兩年至2000年成功。

鋁灰分離機(jī)歷時10多年改造,產(chǎn)品數(shù)次更新?lián)Q代,如今已形成一套成熟的鋁灰處理系統(tǒng),經(jīng)過鋁灰分離機(jī)處理后的鋁灰以及沒有經(jīng)過分離的冷鋁灰可以再經(jīng)過破碎、過篩和熔化等工序。直至 鑄造為成品鋁錠,從而將鋁灰處理的相當(dāng)干凈。如此臻熟的工藝和技術(shù),是那些小廠模仿不來的。


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